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《苏州兴业服务万里行》系列论文--XY发热保温冒

日期:2019-02-23来源:苏州市铸造协会

 XY发热保温冒口在铸钢件上的应用试验与研究

  徐荣发 吉祖明
 苏州兴业材料科技股份有限公司  215151
   
 摘要:通过在阀门铸钢件上的应用试验,研究发热保温冒口模数和容重与铸件 模数和重量的关系,确定发热保温冒口的补缩效率。
 关键词:发热保温冒口  体积收缩率  补缩效率
 
 发热保温冒口是用绝热材料、发热材料制作的冒口套。它集合了保温冒口和发 热冒口的优点。浇注时发热保温冒口套中的发热材料与金属液接触产生发热反 应,放出的热量使进入冒口的温度较低的金属液加热,随后冒口中的保温材料 开始烧结、绝热,进一步延缓了冒口中金属液的凝固时间,因此冒口尺寸可以 比保温冒口和发热冒口设计得更小。补缩效率是普通冒口的3倍,具有明显的技 术效果和经济效益。
 
 1.发热保温冒口在铸钢件上的应用研究
 1. 1发热保温冒口有效模数的确定
 江苏某阀门有限公司在碳钢(含碳量0.20%)阀门铸件生产中,运用XY-E型Φ68 ΧH86的发热保温冒口套和某厂生产的Φ90ΧH120、Φ100ΧH130的保温冒口为 主体的补缩系统,在其他工艺条件相同的情况下,进行生产对比试验。在铸件 清砂后对每一个铸件连同冒口秤重;向冒口中灌水,测缩孔体积;切割冒口后 秤铸件重量;RT检查;化学成分分析。研究发热保温冒口模数与铸件模数之间 的关系。
 1.1.1试验铸造工艺及参数
 
 
 1.1.2试验结果
   

序号

铸件、冒口总重

Kg

铸件重

Kg

冒口秤重

Kg

冒口灌水重

g

RT检查

1

13.1

8.4

4.7

51.5

无缺陷

2

14.8

8.3

6.5

90

无缺陷

3

11.2

9.3

1.9

12.5

无缺陷

4

13.1

11.5

1.6

45.5

无缺陷

              
 1.1.3试验结果分析
 运用XY-E型Φ68ΧH86的发热保温冒口生产3、4号试件,在冒口几何模数与铸件 模数之比分别为0.73和0.80时,铸件未见缩孔、缩松缺陷。3号试件工艺出品率 83.0%、4号试件工艺出品率87.8%。而运用某厂生产的Φ90ΧH120、 Φ100ΧH130的保温冒口生产的1号试件,在冒口几何模数与铸件模数之比为 1.11,2号试件为1.22时,其补缩效果才与XY-E型Φ68ΧH86的发热保温冒口相 当,而工艺出品率则分别降至为64.1%、56.1%。。
 生产应用证明:XY-E型Φ68ΧH86的发热保温冒口,在铸件凝固初期,一方面冒 口中的发热材料开始充分燃烧,释放大量的热量。另一方面冒口中的保温材料 又有效阻止了对流的热损失,使冒口内钢水凝固的时间大大延长,补缩效率更 高。
 
 1.1.4有效模数的确定
 从多次试验中我们发现:XY型发热保温冒口的效能系数(即有效模数与几何模 数之比)为1.6,当冒口的几何模数与铸钢铸件模数之比控制在0.70~0.8时, 可有效预防铸件产生收缩类缺陷。例如上述试验中的3、4号试件,发热保温冒 口几何模数与铸件模数之比为0.73、0.8,无缩孔、缩松缺陷;而在其他多次试 验中,当冒口几何模数与铸件模数之比<0.7时,铸件将会出现不同程度的缩松 和缩孔缺陷。
 
 1.2 发热保温冒口的补缩效率
 江苏某阀门有限公司在碳钢(含碳量0.20%)阀门铸件生产中,运用发热保温冒 口有效模数的试验方法,研究XY-E型发热保温冒口的补缩效率。
 1.2.1试验铸造工艺及各参数
 
 
 1.2. 2试验结果
   

序号

铸件、冒口总重

(Kg)

铸件重

Kg

冒口秤重

Kg

冒口灌水重

g

RT检查

1

14.6

10.4

4.2

81

无缺陷

2

16.1

12.3

4.1

77

无缺陷

3

14.1

12.7

1.4

44

夹杂一级

4

15

13.4

1.6

68

较大缩孔

                  1.2.3试验结果分析
 在极限情况下冒口能提供补缩的钢水应等于铸件—冒口体现凝固时的体缩 ,用 下式表示:
 η×wr=ε×(wr+wc)    
(1) 式中  η—发热保温冒口的补缩效率
 wc  —铸件重量
 wr —冒口容重
 ε—钢水的凝固体积收缩率(低碳钢取4.5%,不锈钢取6.7%)
 按补缩效率公式计算,两种试验1~4号试件补缩效率如下表所示:
 

试件号

有效模数

冒口钢水容重/铸件重量

补缩效率%

1

0.991.11

0.330.56

15.613.4

2

0.921.22

0.400.78

17.610.2

3

0.680.73

0.180.20

×29.2

4

0.680.8

0.120.14

×36.8

 注:()中为有效模数试验
 由此可见:保温冒口的补缩效率一般在10~18%,而XY型发热保温冒口补缩效率 可高达30~40%,约为保温冒口的3倍。
 
 2.发热保温冒口在不锈钢铸件上的应用研究
 2.1.WCB阀盖
 2.1.1铸造工艺方案
  
 2.1.2工艺参数(表中冒口总重含浇注系统和补贴)
 

铸件重量 

冒口类型

冒口尺寸及数量

冒口总重

工艺出品率

3,900 Kg

保温冒口

340×510×500×3个

1,734 Kg

67.2

发热保温冒口

260×390×345×3个

1,000 Kg

79.6

 
 2.1.3验证结果
 采用XY发热保温冒口的WCB阀盖铸件,浇注后冒口剖面如图6,冒口缩孔形状为 集中形和分散形相结合。冒口的补缩效率(冒口底座的容重统计在内)为27.3 %,铸件致密,无缩孔缩松。
 
 2.2.CN7M不锈钢钢阀门
 2.2.1工艺方案
 
 2.2.2工艺参数
  

铸件重量 

冒口类型

冒口尺寸及数量

冒口容重

工艺出品率

2,040Kg

保温冒口

180×270×235×2个

1,146Kg

64

190×285×250×2个

160×240×210×2个

发热保温冒口

180×270×215×2个

1,000Kg

67.1

180×270×215×2个

160×240×180×2个

 
 采用保温冒口的不锈钢阀门铸件,冒口下方铸件产生很大的缩孔。图8、9
  是切割后的冒口。由于保温冒口套不具备发热功能,补缩效率低,冒口顶部凝固
 得较早,形成一个小孔,内部是一不规则的缩孔直通底部,在与铸件交接处很容易出现缩孔和缩松。
 在前述试验的基础上用XY型发热保温冒口取代保温冒口(冒口尺寸略作调整)。铸件中法兰及通道座圈上方的冒口部位无缩孔,左右法兰上有时出现小缩孔。
     
    图8                              图9
 2.2.3验证结果
 1)用保温冒口补缩时,冒口连同V形底座钢水总容重为645 Kg,占铸件、冒口补贴和浇口总重(需冒口补缩的总重量)的25.8%,小于29.7%,且保温冒口的效能系数小于1.6,不能满足补缩的需要,一 定会出现缩孔。
     2)用XY发热保温冒口补缩时,浇注后左右法兰上的冒口高度由原来的215降低至不足130㎜,下降了85㎜以上,在凝固过程中有40%的钢水(约142 Kg)起到补缩作用。图10是左右法兰上的冒口浇 注后的形状,图11是冒口剖开后的形状,表明即使到了凝固后期冒口中仍有相当一部份钢水对铸件补缩。
 
     
                            图10                                     图11
 
左右法兰上有时出现小缩孔,是由于法兰上的冒口处于最高位置,比通道位置的冒口高122㎜,钢水充满型腔后冒口开始负担起液态补缩任务,而通道部位的冒口始终处于法兰冒口的下方,液面不会下 降,只是中心部位有较大缩孔。根据冒口提供的钢水量应大于铸件—冒口产生总体积收缩的原则,作下述分析计算:
 铸件—冒口总重  3,040Kg
 铸件—冒口总体积收缩  3,040×0.067=203.68
 法兰冒口钢水下沉总量  142Kg
 通道冒口能提供的补缩量  38.3×2×0.292=22.4Kg
  铸件不出现缩孔、缩松的条件是六个冒口继续提供的钢水量应大于等于:
 203.68-(142+22.4) =39.28 Kg
 每个冒口的缩孔部分钢水重量等于:39.28÷6=6.54 Kg
 目测图11,要达到这个数字比较勉强,因此左右法兰上有时出现小缩孔,浇注时在左右法兰冒口中撒上适量发热剂或适当加高冒口,缩孔即消失。
 
 3)对钢水化学成分的影响
 发热保温冒口是靠冒口中的发热材料来提高钢水温度、强化补缩效率的。对冒口各个部位进行化学分析,观察成分的变化情况。
 
   WCB(含碳量0.20~0.21%)化学成分检验结果

序号

分析部位

化   学   成   分

C

Si

Mn

P

S

Al

1

表层

a

0.219

0.545

0.942

0.021

0.018

0.166

2

b

0.237

0.496

0.941

0.026

0.013

0.102

3

C

0.225

0.451

0.958

0.031

0.015

0.004

4

d

0.200

0.636

0.965

0.027

0.015

0.063

5

中心部位

0.238

0.471

0.940

0.025

0.014

0.065

 
 CN7M化学成分检验结果  

序   号

分析部位

化       学       成       分

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

1

表层  1

0.058

1.369

1.183

0.015

0.007

19.28

27.53

2.063

2.987

0.061

2

表层  2

0.062

1.342

1.171

0.017

0.008

19.24

27.91

2.079

3.005

0.076

3

中心部位

0.060

1.370

1.177

0.015

0.007

19.26

27.37

2.065

2.980

0.084

4

本体

0.053

1/165

1.163

0.019

0.006

19.46

27.23

2.086

3.057

0.010

  化学成分检验结果表明,冒口中各点的化学成分与钢水的原始成分相比,碳增加0.01~0.02%,有害元素硫、磷几乎没有增加,对于碳钢和大部分合金钢不会影响质量,但对于质量要求高的合金钢和不锈钢铸件,要考虑有0.01%的增碳量,比较方便的方法是适当增加冒口高度。
 
 3.发热保温冒口在耐磨钢铸件上的应用研究
 3.1江苏某电力耐磨铸件公司
 该公司生产的锤式破碎机用耐磨铸钢件锤头,型砂用CO2硬化水玻璃砂。原工艺采用纤维保温冒口,铸件时有缩孔、缩松。热处理后,Pt检查有细裂纹。不良品率较高,使用寿命短,磨耗较高。图12、 图13是冒口根部的缩孔情况。
     
                       图12                                图13
 
现工艺在三种锤头上分别Ф150、Ф180、Ф200的XY发热保温缩颈冒口,工艺出品率较保温冒口提高12%。打箱后去除冒口,冒口根部断面细洁清晰,无缩孔缩松(图14、图15、图16、图17)。Pt检查 合格。铸件质量深得用户和外商好评。
 
     
                          图14                                  图15
 
 
       
                  图16                                 图17
 
 3.2.东北某铸造有限公司
 该厂生产矿山机械用高锰钢铸件。圆锥破碎机的轧臼壁、破碎壁铸件重量3.5~5吨。传统工艺采用砂型冒口,后改用漂珠保温冒口,工艺出品率提高16%,但铸件质量不稳定,冒口根部常出现缩孔(图 18,图19,图20,图21)。
 
       
 图18                          图19
 
     
                            图20                                         图21   
在生产出口高锰钢铸件,修补过的铸件在交货时,与客商屡有质量纠纷,严重影响交货周期。后试用XY发热保温直桶冒口,工艺出品率比漂珠保温冒口提高13%,补缩良好,冒口根部致密。图22~25是 采用XY发热保温冒口的铸件和去除冒口后的冒口根部。
   
                             图22                                            图23
 
   
                              图24                                        图25
 
出口铸件全面使用发热保温冒口后,铸件质量稳定,生产和交货周期得到保证,外商订单逐年递增,综合经济效益明显。
 
 4.结论
 4.1运用XY发热保温冒口,将冒口几何模数与铸件模数之比控制在0.70~0.80时,能有效预防铸件收缩类缺陷;
 4.2 XY发热保温冒口补缩效率可达30~40%,约为保温冒口的3倍,工艺出品率大为提高;
 4.3质量要求高的合金钢和不锈钢铸件运用XY发热保温冒口时,应考虑0.01%的增碳量,简便的方法是适当增加冒口高度;
 4.4在碳钢、不锈钢、高锰合金钢、耐磨钢等铸件补缩工艺中,正确应用XY发热保温冒口可取得了良好的技术效果、经济效益和社会效益。